摘要:本文列举了聚氨酯筛网在不同洗煤厂的应用优势:山东洗煤厂通过使用聚氨酯筛网,延长了筛网寿命,年增收与节约成本约950万元;陕西洗煤厂解决了煤泥堵塞问题,年增收约8760万元;聚氨酯筛网改善了各厂生产效率、降低停机时间和人工成本,为煤炭行业创造了显著经济效益。
案例一:山东某中型洗煤厂
山东的这家洗煤厂,主要处理当地的烟煤,年处理量达 80 万吨。在未更换聚氨酯筛网前,一直使用普通金属筛网。金属筛网在面对复杂的洗煤工况时,弊端逐渐显现。由于煤炭中矸石含量较高,且洗煤过程中的水流冲刷频繁,金属筛网的磨损速度极快。平均每两个月就需要更换一次筛网,每次更换不仅需要耗费大量的人力、物力,还导致洗煤厂停机 2 天,严重影响生产进度。据统计,每年因更换筛网造成的直接经济损失(包括筛网采购费用、人工费用以及停机导致的产量损失)高达 200 万元。
在尝试使用聚氨酯筛网后,情况得到了极大改善。聚氨酯筛网凭借其出色的耐磨性,使用寿命延长至 8 个月,更换次数大幅减少。这不仅降低了筛网的采购成本,每年可节省筛网采购费用约 40 万元,还减少了因停机带来的产量损失,每年多生产煤炭约 1.5 万吨,按当时煤炭市场价格计算,增收约 900 万元。同时,由于更换次数减少,人工成本也相应降低,每年可节省人工费用约 10 万元。综合计算,使用聚氨酯筛网后,每年可为该厂节约成本及增加收益约 950 万元。
案例二:陕西某大型动力煤洗煤厂
陕西的这家大型洗煤厂,专注于动力煤的洗选,年处理量高达 300 万吨。洗煤过程中,面临的一个棘手问题是煤泥含量较高,容易造成筛网堵塞,进而影响筛分效率。之前使用的金属筛网,在处理高煤泥含量的煤炭时,不到 3 小时,筛网的堵塞率就超过了 20%,筛分效率从初始的 80% 骤降至 50% 左右。为了维持生产,不得不频繁停机进行人工清理筛网,不仅增加了工人的劳动强度,还严重影响了生产效率。
当引入聚氨酯筛网后,其防堵性能得到了充分体现。聚氨酯筛网表面光滑,摩擦系数低,煤泥不易黏附。即使在连续运行 8 小时后,堵塞率仍控制在 5% 以内,筛分效率始终稳定在 75% 以上。这使得该厂在不增加设备和人力的情况下,每小时的煤炭处理量从原来的 100 吨提升至 120 吨。按照每天工作 20 小时计算,每天可多处理煤炭 400 吨,每年多处理煤炭约 14.6 万吨。以动力煤当时的市场价格,每年可为该厂增加收入约 8760 万元。此外,由于减少了停机清理筛网的次数,每年还可节省人工成本及设备损耗费用约 50 万元。
案例三:内蒙古某露天煤矿配套洗煤厂
内蒙古的这家洗煤厂,作为露天煤矿的配套设施,主要处理露天开采的褐煤。褐煤具有湿度大、粘性强的特点,对筛网的适应性要求极高。过去使用的金属筛网,在面对这种潮湿、粘性的褐煤时,经常出现筛孔变形、物料黏附严重的问题,导致筛分精度大幅下降。例如,在对褐煤进行分级筛分时,要求将大于 50mm 的块煤和小于 50mm 的末煤有效分离,但金属筛网使用一段时间后,块煤中混入末煤的比例高达 15%,严重影响了产品质量和售价。
自从采用聚氨酯筛网后,情况得到了根本性的改变。聚氨酯筛网的尺寸稳定性好,即使在潮湿、粘性的褐煤环境下,筛孔也能保持原有形状,确保了筛分精度。经过实际检测,使用聚氨酯筛网后,块煤中混入末煤的比例降至 5% 以下,产品质量显著提升。优质的块煤售价因此提高了 30 元 / 吨,该厂每年生产块煤约 50 万吨,仅此一项,每年就可增收约 1500 万元。同时,由于聚氨酯筛网对复杂工况的适应性强,减少了设备的故障率,每年可节省设备维修费用约 30 万元。
管理员
该内容暂无评论