摘要:牛筋筛板和聚氨酯筛网在洗煤厂筛分和脱水环节中的应用差异不很大。牛筋筛板适合粗粒度、低频振动设备,因其高弹性和耐冲击特性,而聚氨酯筛网则因耐磨性和高精度优势,更适用于细粒度、高频振动场景。下文从适用性、经济性和维护性三个维度为二者设备选型提供科学依据
在洗煤厂的筛分、脱水环节中,筛板与筛网的性能直接影响洗煤效率、产品质量与设备维护成本。牛筋筛板(以天然橡胶为基材)和聚氨酯筛网是目前应用最广泛的两种弹性筛分材料,前者以高弹性、耐冲击见长,后者以耐磨性、精度高为优势。但在实际选型中,许多洗煤厂因对两种材料的特性差异认识不足,导致设备运行效率低下或成本过高。本文通过型号参数对比、性能测试数据及洗煤厂实际案例,从适用性、经济性、维护性三个维度展开分析,为洗煤厂设备选型提供科学依据。
一、材料特性与核心性能对比
牛筋筛板与聚氨酯筛网的性能差异源于材料本质,以下为两者的核心特性对比:
性能指标 | 牛筋筛板(天然橡胶) | 聚氨酯筛网 | 差异分析 |
邵氏硬度 | 60A-70A(高弹性) | 85A-90A(中高硬度) | 牛筋筛板弹性更好,适合缓冲冲击;聚氨酯更耐磨 |
拉伸强度 | 10-15MPa | 18-22MPa | 聚氨酯抗撕裂能力更强,适合高频振动 |
磨耗量 | 0.15-0.20cm³/1.61km | 0.07-0.10cm³/1.61km | 聚氨酯耐磨性是牛筋筛板的 2 倍以上 |
耐油性 | 较差(易被煤焦油溶胀) | 良好(耐煤焦油、洗涤剂) | 聚氨酯更适合处理含油煤泥 |
耐温范围 | -30℃-80℃ | -40℃-90℃ | 聚氨酯高低温适应性更优 |
密度 | 1.1-1.2g/cm³ | 1.2-1.3g/cm³ | 牛筋筛板更轻便,降低设备负荷 |
检测数据:在洗煤厂常见的含煤泥水中(含 10% 煤焦油),连续浸泡 30 天后:
• 牛筋筛板体积膨胀率达 8%,表面出现裂纹;
• 聚氨酯筛网体积膨胀率仅 2%,无明显外观变化。
二、型号规格与洗煤设备适配性
(一)常用型号参数表(洗煤厂专用)
材料类型 | 型号(孔径 × 厚度) | 孔型 | 适用洗煤设备类型 | 处理物料粒度(mm) | 推荐振动频率(次 / 分) |
牛筋筛板 | 5mm×15mm | 圆形 | 跳汰机配套筛板 | 13-50 | 600-800 |
牛筋筛板 | 10mm×20mm | 方形 | 重介分选机筛板 | 25-100 | 500-700 |
聚氨酯筛网 | 3mm×10mm | 梯形 | 脱泥筛 | 0.5-13 | 1200-1500 |
聚氨酯筛网 | 8mm×12mm | 菱形 | 脱水筛 | 13-50 | 1000-1200 |
聚氨酯筛网 | 12mm×15mm | 方形 | 末煤分级筛 | 50-100 | 800-1000 |
选型原则:
• 高冲击场景(如跳汰机排料口)选牛筋筛板(60A 硬度,缓冲冲击);
• 高频振动设备(如脱泥筛、脱水筛)选聚氨酯筛网(抗撕裂,耐磨);
• 细粒度筛分(<13mm)优先聚氨酯梯形孔(防堵孔),粗粒度(>50mm)可选牛筋筛板。
(二)设备适配细节
1. 跳汰机:
◦ 要求筛板耐冲击(煤块下落冲击力达 50N),牛筋筛板的弹性可吸收 60% 冲击力,比聚氨酯筛网寿命长 30%;
◦ 推荐 5mm×15mm 圆形孔(避免大块卡孔)。
1. 脱泥筛:
◦ 需高频振动(1500 次 / 分)+ 防堵孔,聚氨酯筛网的高硬度与梯形孔设计更适配,堵孔率比牛筋筛板低 50%;
◦ 推荐 3mm×10mm 梯形孔(上宽下窄,便于细泥排出)。
1. 脱水筛:
◦ 兼顾脱水效率与耐磨性,8mm×12mm 菱形孔聚氨酯筛网的透水性比牛筋筛板高 20%,适合 13-50mm 末煤脱水。
三、洗煤厂实际应用案例对比
(一)跳汰机筛板应用对比
案例 1:山西某焦煤洗煤厂
• 设备:2 台跳汰机(处理量 200 吨 / 小时),原用聚氨酯筛板(10mm×20mm);
• 问题:煤块冲击导致筛板边缘每月断裂 2 次,寿命仅 300 小时;
• 更换为牛筋筛板(10mm×20mm 方形孔)后:
◦ 寿命延长至 450 小时,断裂次数减少至每 2 个月 1 次;
◦ 冲击噪音从 95dB 降至 80dB,改善作业环境;
◦ 年节省更换成本 4.8 万元(含人工停机损失)。
(二)脱泥筛筛网应用对比
案例 2:陕西某动力煤洗煤厂
• 设备:3 台脱泥筛(1500 次 / 分,处理<13mm 煤泥);
• 原用牛筋筛板(3mm×10mm):堵孔率 25%,每日需停机清理 2 次,脱泥效率 70%;
• 更换为聚氨酯筛网(3mm×10mm 梯形孔)后:
◦ 堵孔率降至 8%,清理频率减至每日 1 次,有效作业时间增加 2 小时;
◦ 脱泥效率提升至 85%,精煤灰分降低 1.2%(达标率从 80% 升至 95%);
◦ 虽聚氨酯筛网单价高 30%,但年综合收益增加 12 万元。
(三)脱水筛应用经济性分析
案例 3:内蒙古某洗煤厂(处理 13-50mm 末煤)
指标 | 牛筋筛板(8mm×15mm) | 聚氨酯筛网(8mm×12mm) | 经济性对比 |
使用寿命 | 600 小时 | 1200 小时 | 聚氨酯寿命是牛筋的 2 倍 |
单价(元 /㎡) | 180 | 240 | 聚氨酯单价高 33% |
年更换次数 | 6 次 | 3 次 | 聚氨酯减少停机 3 次(每次 4 小时) |
年筛板成本 | 1.8 万元 | 2.4 万元 | 聚氨酯成本高 0.6 万元 |
年停机损失 | 3.6 万元(6 次 ×0.6 万) | 1.8 万元(3 次 ×0.6 万) | 聚氨酯减少损失 1.8 万元 |
净收益差 | - | +1.2 万元 | 聚氨酯综合效益更优 |
四、维护成本与寿命周期对比
(一)日常维护差异
维护项目 | 牛筋筛板 | 聚氨酯筛网 |
清洁难度 | 表面易黏附煤泥,需每日高压冲洗 | 表面光滑,煤泥附着力弱,每 2 日冲洗 1 次 |
修补可行性 | 可通过橡胶胶水修补小面积破损 | 破损后难以修补,需整体更换 |
安装要求 | 弹性大,需均匀张紧(误差≤5%) | 刚性强,安装时需避免局部受力 |
(二)全寿命周期成本(以洗煤厂年处理 100 万吨为例)
成本项 | 牛筋筛板(跳汰机用) | 聚氨酯筛网(脱泥筛用) |
初期采购成本 | 2.0 万元 | 2.5 万元 |
年更换成本 | 4.8 万元 | 3.0 万元 |
年维护人工成本 | 1.2 万元 | 0.6 万元 |
年停机损失 | 3.6 万元 | 1.8 万元 |
3 年总成本 | 28.2 万元 | 20.1 万元 |
五、选型决策指南:根据场景精准匹配
1. 优先选牛筋筛板的场景:
◦ 跳汰机、重介分选机等粗粒度、高冲击设备;
◦ 处理块煤(>50mm),振动频率<800 次 / 分;
◦ 预算有限,且设备停机损失较小的中小洗煤厂。
1. 优先选聚氨酯筛网的场景:
◦ 脱泥筛、脱水筛等高频振动(>1000 次 / 分)、细粒度筛分设备;
◦ 处理含油煤泥、高黏性物料(需耐化学腐蚀);
◦ 大型洗煤厂(停机损失大,需延长更换周期)。
1. 混合搭配方案:
◦ 同一洗煤生产线中,跳汰机用牛筋筛板,脱泥筛、脱水筛用聚氨酯筛网,可平衡成本与效率;
◦ 案例:某中型洗煤厂采用混合方案后,比全用牛筋筛板效率提升 15%,比全用聚氨酯成本降低 10%。
牛筋筛板与聚氨酯筛网在洗煤厂设备中各有适用场景:牛筋筛板凭借高弹性和耐冲击性,适合粗粒度、低频率振动的高冲击设备;聚氨酯筛网则以耐磨性、高精度和耐化学性,在细粒度、高频振动场景中更具优势。
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